扫二维码与项目经理沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/TPM咨询/5S、6S、现场管理咨询/精益生产管理咨询/互联网交流
辅导现场(0STEP三级诊断)
2018年10月31日,进行0STEP诊断,通过三级诊断让高层更加了解我们的做出的成绩,现场的提升,尤其是员工的提升,通过领导的讲话,让员工更加清楚领导的关注点,上下协调一致,目标明确。三级诊断能够最大化的推动我们项目推进。
辅导现场(重点提案评价)
2018年10月31日,进行了重点提案评价,由推进办组织所有指导员,通过现场改善人员对改善的讲解,评价的同时了解改善的过程与思路,提高现场人员的参与性。
辅导现场(红黄旗评价)
2018年11月2日,针对设备的学习方式,开展了交流,让员工明白精益管理的最终目的是提高员工个人能力。
企业问题(化工行业普遍存在的不足点改善)
改善前
电机临时性固定,吊装未拆除。
改善后
电机固定后,拆除吊装。
改善前
设备未编号,会造成启动错误。
改善后
增加设备编号。
改善前
气缸顶部灰层厚,引起设备腐蚀。
改善后
气缸顶部清理干净。
改善前
电机联轴器处油污多,影响散热。
改善后
清除联轴器油污。
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/TPM咨询/5S、6S、现场管理咨询/精益生产管理咨询/互联网交流